梳棉棉結(jié)不僅影響成紗棉結(jié)、條干等外觀質(zhì)量,而且對紡織生產(chǎn)效率也有很大影響。在高速織機(jī)上,棉結(jié)不但引起斷頭增添,而且易在本色棉布上會產(chǎn)生疵點(diǎn);在印染加工中因上色不勻而產(chǎn)生白星。
降低梳棉棉結(jié)應(yīng)根據(jù)原材料及半成品質(zhì)量狀況制定科學(xué)、合理的牛津布結(jié)操縱目標(biāo)。為此,我們選取了河南舞鋼銀龍集團(tuán)公司、山西格芙蘭紡織有限公司等企業(yè)合理配置錫林刺輥速比、調(diào)整分別接合長度工藝參數(shù)等降低棉結(jié)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),希翼對紡織企業(yè)生產(chǎn)有所裨益。
辦法一:調(diào)節(jié)頂梳與分別接合等參數(shù)
CJ18.5tex紗棉結(jié)長期可保持在7粒/g
□河南工業(yè)技師學(xué)院 詹樹改 河南舞鋼銀龍集團(tuán)公司 呂宏杰
精梳工序是紡紗工藝流程中清除結(jié)雜的一道重要工序,該工序棉結(jié)的產(chǎn)生與排解對精梳紗的棉結(jié)至關(guān)重要。
根據(jù)舞鋼銀龍公司的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),合理使用頂梳,充分發(fā)揮頂梳的梳理作用,可有效降低棉結(jié)。頂梳插入深度要適中,普通在+0.5~-0.5范圍內(nèi),其具體數(shù)值應(yīng)視棉條定量及質(zhì)量要求合理把握。頂梳插入過深,頂梳易掛花,造成棉網(wǎng)破洞;頂梳插入過淺,對棉結(jié)的過濾效果減弱。
分別接合定位和鉗板閉合定時(shí)分別接合的定位合適和否可直接影響條干和棉結(jié)等質(zhì)量指標(biāo)。定時(shí)調(diào)節(jié)盤刻度為+1時(shí),分別接合長度過大,易造成棉網(wǎng)接合處纖維梳理不充分,部分棉結(jié)清除不掉。所以在保證精梳條干的情況下,車頭箱齒輪刻度完量向負(fù)值方向調(diào)整,使接合長度減小以操縱棉結(jié)。同時(shí)應(yīng)考慮若調(diào)整到-2,搭頭太短,影響精梳條條干,所以紡CJ18.5tex紗時(shí),定時(shí)調(diào)節(jié)盤刻度選擇了-0.5。
操縱牛津布結(jié)是一項(xiàng)涉及面廣、復(fù)雜而細(xì)致的綜合性工作。首先應(yīng)根據(jù)原材料及梳棉生條質(zhì)量制定科學(xué)、合理的操縱目標(biāo)。從精梳打算和精梳本身兩個(gè)方面入手,分析緣故、制定有效的操縱措施。我們通過這些措施,所紡出的CJ18.5tex紗牛津布結(jié)長期保持在7粒/g,精梳相對于生條棉結(jié)降低率達(dá)到了22%,有效促進(jìn)了成紗千米棉結(jié)的降低,改善了精梳紗質(zhì)量。
辦法二:提高錫林速度采取蓋板反轉(zhuǎn)
錫林轉(zhuǎn)速提高棉結(jié)明顯降低
□鹽城紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院 何遠(yuǎn)方
在紡紗線的評級過程中,棉結(jié)雜質(zhì)的多少向來以來就受到客戶的重視,因此,操縱棉結(jié)雜質(zhì)成為紗廠工作的重中之重。
降低棉結(jié)雜質(zhì)的關(guān)鍵在梳棉,它既是棉結(jié)易產(chǎn)生的環(huán)節(jié),也是去除棉結(jié)的有效工序。如何減少棉結(jié)和雜質(zhì)向來是梳理研究過程中的重點(diǎn)問題之一,很多人對此進(jìn)行多方面研究后發(fā)覺,棉結(jié)粒數(shù)隨著錫林轉(zhuǎn)速的提高而浮現(xiàn)明顯減少,電子雜質(zhì)粒數(shù)也有減少的趨勢;短絨方面,不管是根數(shù)占比,還是分量占比,都隨著錫林轉(zhuǎn)速的提高而有所降低。浮現(xiàn)這種現(xiàn)象的緣故,主要是因?yàn)殄a林、刺輥轉(zhuǎn)速提高后,單位時(shí)間內(nèi)針齒對纖維的作用齒數(shù)增添,針面對纖維的分梳作用加強(qiáng),纖維被分梳伸直的幾率增大,從而棉結(jié)粒數(shù)與雜質(zhì)有減少的趨勢;錫林速度提高后,錫林與蓋板間的作用力也有所提高,短絨更簡單被蓋板帶走,因此,生條中的短絨也有降低的趨勢。
通過試驗(yàn)可以瞧出,不管錫林轉(zhuǎn)速取什么值,生條結(jié)雜短絨都達(dá)到了一個(gè)比較好的水平,能做到這種水平,主要是因?yàn)槭崦迿C(jī)采納的是蓋板反轉(zhuǎn)。蓋板反轉(zhuǎn)是相對于錫林的歸轉(zhuǎn)方向而言,蓋板反轉(zhuǎn)增強(qiáng)了梳棉機(jī)的分梳強(qiáng)度,使纖維束經(jīng)過錫林蓋板工作區(qū)后呈單纖維狀態(tài)的幾率大大提高,棉結(jié)的松解剔除效果較好,同時(shí)蓋板反轉(zhuǎn)保證了蓋板進(jìn)入錫林蓋板工作區(qū)時(shí)處于清潔無充塞狀態(tài)和錫林針尖進(jìn)行分梳,這更有利于消除雜質(zhì)與短絨。
辦法三:合理配置錫林刺輥速比
刺輥返花與棉結(jié)大幅度減少
□山西格芙蘭紡織有限公司 翟展利 張拴愛 李珍貴
隨著紡織品市場的不斷變幻與進(jìn)展,特細(xì)號高密面料日益受到人們青睞。我們公司近年來開辟的CJ4.2tex、CJ4.9tex與CJ5.8tex等純棉特細(xì)號高密面料經(jīng)濟(jì)效益可觀,產(chǎn)量也逐年增添。但在生產(chǎn)中發(fā)覺紡紗線棉結(jié)較多,不僅影響了織機(jī)效率,而且還影響特細(xì)號高密布料質(zhì)量,用戶反饋時(shí)有發(fā)生。
降低特細(xì)號紗半制品棉結(jié),尤其是梳棉生條棉結(jié)是提高成紗質(zhì)量的重要措施之一。為了研究錫林速度、刺輥速度及錫林刺輥速比對生條棉結(jié)的影響,我們在FA201B型梳棉機(jī)上進(jìn)行了同配棉、同品種的專項(xiàng)試驗(yàn),優(yōu)化了工藝參數(shù),并合理搭配了各部件針布:選用的錫林電機(jī)皮帶輪直徑為125毫米與136毫米兩種規(guī)格,刺輥皮帶輪直徑為209毫米、224毫米與252毫米三種規(guī)格進(jìn)行對照試驗(yàn)。
試驗(yàn)結(jié)果可瞧出,無論是錫林線速度為1337m/min還是為1458m/min,梳棉生條棉結(jié)均隨錫林刺輥速比的增大而減少,同時(shí)錫林線速度為1458m/min時(shí),棉結(jié)減少的效果更好。在試驗(yàn)棉結(jié)時(shí)我們還關(guān)注了生條雜質(zhì)、生條短絨率與生條條干隨速度與速比發(fā)生的變幻。當(dāng)錫林刺輥速比由1.99調(diào)整為2.14后,生條棉結(jié)、雜質(zhì)、短絨率與條干CV均有所好轉(zhuǎn)。但當(dāng)錫林刺輥速比由1.99調(diào)整為2.40后,生條雜質(zhì)增添,條干CV值惡化。
在試驗(yàn)過程中我們發(fā)覺長絨棉棉卷中較大棉束與雜質(zhì)較多,因此當(dāng)錫林速度較低時(shí),棉束分梳不充分。特別是當(dāng)速比較小時(shí),刺輥上纖維不能所有轉(zhuǎn)移到錫林上,且轉(zhuǎn)移到錫林上時(shí),易發(fā)生阻塞現(xiàn)象。這樣就影響錫林和蓋板的梳理,造成刺輥返花,使棉結(jié)增添,短絨率增添。當(dāng)增大速比后,纖維由刺輥向錫林轉(zhuǎn)移的能力加強(qiáng),但由于速度低,分梳仍不徹底,棉結(jié)減少的數(shù)量仍不明顯。當(dāng)速比繼續(xù)增大后,棉結(jié)雖有減少,但由于刺輥速度降低,雜質(zhì)消除能力下降,同時(shí)條干CV值惡化。當(dāng)提高錫林速度為1458m/min時(shí),刺輥速度相應(yīng)增添,棉束分梳能力增強(qiáng),促使纖維同雜質(zhì)分別,有利于分梳與除雜,可使絕大部分纖維順利轉(zhuǎn)移并且刺輥返花很少,從而使棉結(jié)大幅度減少。
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